Einleitung
Ich habe einen Hallsensor vom Automobiltyp, der langsam versagt und möchte etwas mehr Leben aus ihm herausquetschen, da er teuer und nicht ohne weiteres verfügbar ist. Kein kritischer Teil.
Original Design
Der Sensor, von dem ich annehme, ist eine Anordnung vom Hall-Transistortyp - er benötigt eine 12-V-Versorgung, eine 6-V-Hochziehsignalleitung und Masse. Bei Erkennung zieht es die 6V auf Masse. Ich habe den Kurzschlussstrom auf der Signalleitung mit 20 mA gemessen.
Der "Computer" auf der anderen Seite liest das niedrige Signal und kann mit etwas Headroom arbeiten, aber ich gehe davon aus, dass es mindestens 2-3 V sein muss, damit das Signal zuverlässig registriert wird.
Ziel
Ich möchte eine sehr einfache Schaltung entwerfen, die die Eingangsimpedanz auf der Sensorseite erhöht und auf der "Computer" -Seite eine niedrige Impedanz (> 20 mA) liefert. Das heißt, die Schaltung sollte eine 6-V-Signalleitung (Vcc/2) mit einer Impedanz von etwa 10 k bereitstellen, und wenn diese Spannung unter 5 V (~ Vcc/2,5) fällt, sollte sie auch die Ausgangsseite niedrig treiben. Invertiert sollte auch in Ordnung sein, soweit ich das beurteilen kann.
Ideen
Ich hatte bereits einen LM324-Fensterkomparator gebaut, bevor ich wusste, wie sich die Schaltung tatsächlich verhält. Ich mag jedoch nicht die Tatsache, dass es 12 V auf der Signalleitung auf der Computerseite einspeist. Ich könnte eine Diode hinzufügen, um nur Pulldown zu ermöglichen, oder die Vcc für den LM324 auf 6 V setzen, aber die Anzahl der Komponenten ist bereits hoch. Auch drei Tore sind ungenutzt.
Ich könnte eine 2N222-Schaltung mit gemeinsamem Emitter ausprobieren, aber nach meiner Berechnung scheint die Verstärkung zu niedrig zu sein. Vielleicht würde ein Darlington funktionieren?
Die letzte Idee, die ich vermeiden möchte, besteht darin, einfach eine ATTiny85-Karte zu verwenden (einige davon zu haben), den ADC über einen großen Widerstand zu lesen und die Ausgangsleitung auf Low zu ziehen, wenn sie unter einen Schwellenwert fällt. Dies ist eine minimale Teillösung, da bereits ein Regler vorhanden ist und nur eine Diode am Ausgang und ein Widerstand (> 25 k) am Eingang benötigt würden. Bearbeiten : Funktioniert nicht, der ATTiny sieht 6-7 V an seinem Ausgangspin.
Bearbeiten: Ich habe gemessen, dass der Sensor 4 mA gegen Masse liefern kann, nehme an, dass er auch um diesen Wert sinkt. Wahrscheinlich kann der Computer mit 5-10 mA arbeiten (da er sporadisch funktioniert), aber sicherheitshalber auf 20 mA abzielen. Es braucht einen Klimmzug. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das nach DTL/TTL klingt.
Ich würde lieber diesen sehr einfachen aktuellen Puffer ausprobieren:
Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan
1) Der Hallsensor muss nicht mehr als 1,5 mA sinken, ich glaube, das ist durchaus in Reichweite.
R1 muss etwas niedriger sein als R2, so dass bei offenem Schaltkreis des Hall-Sensors die Q1-Basis höher genug ist als 6 V Pullup, um sicherzustellen, dass Q1 trotz Spannungstoleranzen ausgeschaltet ist.
Stellen Sie nur sicher, dass Sie die maximale BE-Sperrspannung nicht überschreiten (zumindest ein paar Volt).
Wenn der Hallsensorstrom zu hoch wäre, könnten R1 und R2 erhöht oder sogar ganz entfernt werden.
Dies müsste mit einer niedrigeren maximalen Betriebsfrequenz und einer etwas geringeren Störfestigkeit aufgrund einer höheren Eingangsimpedanz bezahlt werden
2) Ausgang wird nach unten gezogen was deutlich unter den 2 bis 3 V liegt, die Ihrer Meinung nach für ein zuverlässiges Arbeiten ausreichen
Es benötigt eine 12-V-Versorgung ... die Schaltung sollte eine 6-V-Signalleitung (Vcc / 2) mit einer Impedanz von etwa 10 k liefern, und wenn diese Spannung unter 5 V (~ Vcc / 2,5) fällt, sollte sie auch die Ausgangsseite niedrig treiben.
Die folgende Schaltung verwendet 1/2 eines LM358 Dual-Operationsverstärkers. R1/VR1/R2 erzeugt eine Referenzspannung, die von ~4,9 V bis 6 V einstellbar ist. R3 bietet eine Hysterese von ~150 mV, um sicherzustellen, dass der Ausgang sauber schaltet, wenn sich die Eingangsspannung langsam ändert.
R4 und R5 versorgen die Sensorsignalleitung mit 6V bei einer Impedanz von 12,5k. Wenn der Ausgang des Operationsverstärkers hoch ist, liefert er ~1 mA Basisvorspannungsstrom an Q1, der dann den Ausgang auf Masse zieht. Der 2N3904 hat eine minimale H FE (Stromverstärkung) von 60 bei 50 mA, sodass er keine Probleme haben sollte, 20 mA zu senken.
Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan
Diese Schaltung geht davon aus, dass das Eingangssignal ratiometrisch ist (dh proportional zur Versorgungsspannung) und dass die 12-V-Versorgung nicht zu laut ist. Wenn Rauschen oder Spannungsschwankungen ein Problem darstellen, müssen Sie möglicherweise die 12-V-Versorgung filtern und/oder regulieren.
Wenn das Eingangssignal nicht ratiometrisch ist, sollte zumindest die Referenzspannung stabilisiert werden - z. durch Verdrahten einer 6,2-V-Zener-Diode von R1/VR1 mit Masse als Shunt-Regler und Reduzieren des Werts von R1, um einen geeigneten Zener-Vorspannungsstrom bereitzustellen.
Markus Müller
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Markus Müller
Gehirnwäsche
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