Ich muss etwas Strom zu einem Gerät schalten, also habe ich mich gefragt, ob dies in Ordnung ist oder ob ich andere Dinge hinzufügen muss, um es zu schützen, oder damit es richtig funktioniert.
Ich habe einige Simulationen auf CircuitLab durchgeführt, und laut ihnen sollte dies funktionieren, aber ich hätte gerne die Meinung anderer Fachleute.
VCC = 12 V (2 A)
YELLOW_IN, WHITE_IN = 0-5V, 40mA (PWM von Arduino)
GELB, WEISS = VCC
Ich sollte wahrscheinlich auch einen Widerstand zwischen den Kollektor von Q1 und die Basis von T1 setzen.
Dieses Schema ist ziemlich einfach, wenn Sie 5 V an YELLOW_IN anlegen, fungiert es als Schalter und dann wird das GELB mit VCC verbunden, was 12 V beträgt.
Sehen Sie irgendwelche Probleme mit diesem Schema oder Design?
Dieser Schaltplan verhält sich genauso wie der andere, außer in einem weiteren Fall muss ich in der Lage sein, ~ 0,4 V an WHITE zu liefern, wenn WHITE_IN 0,4 V beträgt, und wenn WHITE_IN 5 V beträgt, wird VCC mit WHITE überbrückt .
Aber was passiert in diesem Fall mit der Spannung / dem Strom von WHITE_IN?
Muss ich diesen Teil der Schaltung anders aufbauen?
Edit 1: Ich habe die Schaltpläne gemäß den Vorschlägen geändert, reicht das jetzt aus.
Ihre Schaltung sieht in Ordnung aus, schaltet aber keine 2 Ampere.
Bei 2 A hat der TIP42 eine typische DC-Stromverstärkung <= 50 bei 2 A, daher müssen Sie mindestens 40 mA in seine Basis einspeisen. In Ihrer Schaltung kann Q3 nicht so viel liefern, weil R11 seinen Emitterstrom auf etwa 9 mA begrenzt.
Sie sollten den Wert von R11 auf 100 Ohm oder weniger reduzieren. Dies erhöht auch den Basisstrom von Q3 und R9 könnte mehrere Volt abfallen, also sollten Sie den Wert von R9 auf etwa 1k reduzieren und den Wert von C3 auf etwa 10uF erhöhen.
Beim Einschalten verbraucht der 2N3904 etwa 0,3 W (7 V x 0,04 A), sodass er ziemlich heiß werden kann. Sie können diese Erwärmung reduzieren, indem Sie einen Widerstand zwischen den Kollektor von Q3 und die Basis von T3 schalten. Ein 100-Ohm-Widerstand würde bei 40 mA um 4 V abfallen und Q3 die Hälfte der Wärme entziehen.
Dies ist einfach, simuliert gut und sollte gut funktionieren.
R1 ist die 2-Ampere-Last, 10 Millihenry ist ein WAG in Bezug auf die Induktivität des Motors, und ich habe den FDS6576 nur halb zufällig aus der LTspice-Bibliothek ausgewählt. fast jeder P-Kanal-MOSFET funktioniert dort. Ebenso ist am 2N2222 nichts Heiliges.
Hier ist ein Link zur LTspice-Schaltungsliste , wenn Sie mit der Schaltung spielen möchten.
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Jaime Lomayno