Meine Anwendung hat ein kleines Gerät, das etwa ein Watt verbraucht und über einen kleinen Dynamo mit Batterie versorgt wird:
Der Dynamo erzeugt bei maximaler Geschwindigkeit 33 Volt, nahe der maximalen Eingangsspannung des L6902, und ich kann bis zu 800 mA daraus ziehen.
Ein kleines Mikro dient der Beobachtung der Ladezustände und der Steuerung des DC-DC-Wandlers. Die MCU optimiert den Ausgangsstrombegrenzer des L6902 mit der Idee, dass bei niedrigen Drehzahlen weniger Energie geerntet werden sollte – die MCU hält den Generatorstrom über den Drehzahlbereich ungefähr konstant.
Das Problem ist, dass ich bei niedrigen Drehzahlen, bei denen der Dynamo < 8V liefern würde, unterhalb der minimalen Eingangsspannung des L6902 keinen Strom erzeugen kann. Die Analyse legt nahe, dass die Antriebsmaschine tatsächlich viel Zeit bei diesen niedrigeren Geschwindigkeiten verbringen kann, bei denen der Dynamo frei läuft und die Elektronik nur von der Batterie betrieben wird.
Ich denke an Möglichkeiten, bei diesen niedrigeren Geschwindigkeiten zumindest eine kleine Menge Leistung zu ernten. Eine Möglichkeit wäre, den aktuellen Abwärtswandler durch einen von SEPIC zu ersetzen. Nach dem, was ich gelesen habe, sind diese jedoch bekanntermaßen schwierig in Bezug auf das PCB-Layout und nehmen normalerweise viele Komponenten und Platinenfläche ein. Abgesehen davon ist ein SEPIC-Wandler mit einem so großen Spannungsbereich (z. B. 2-36 Volt) wahrscheinlich sehr unhandlich.
Wenn ich andererseits vor dem Step-down-Regler eine Step-up-Konvertierung einfüge, können viele Abkürzungen genommen werden: wie überhaupt keinen dedizierten Chip zu verwenden!
Ich kann einfach einen PWM-Ausgang der MCU verdrahten, um einen MOSFET für einen groben Aufwärtswandler zu steuern. Wenn ich das folgende Schema simuliere, sehe ich, dass ich 3 V auf 10 V bei einem 400-mA-Ausgang erhöhen kann; Es gibt eine gewisse Welligkeit im 10-V-Ausgang, aber das sollte dem L6902 egal sein.
Simulieren Sie diese Schaltung – Mit CircuitLab erstellter Schaltplan
Die MCU beobachtet die Dynamospannung und passt den Arbeitszyklus an, um den Ausgang bei nur ungefähr 10 Volt zu halten.
Ich bin neu im Design von DC-DC-Wandlern, daher denke ich über die Durchführbarkeit dieser Idee nach, da es möglicherweise Vorbehalte gibt, die mir nicht bekannt sind. Besondere Punkte, die mich interessieren:
Am Ende läuft die Frage darauf hinaus, ob ich wirklich Angst vor SEPIC haben sollte oder nicht? Ich kann den Dynamo gegen einen mit niedrigerer Spannung austauschen und einen SEPIC-IC verwenden. Nichts in diesem Design ist in Stein gemeißelt.
Ich habe die Vorschläge hier umgesetzt und denke, ich kann meine Frage jetzt selbstbewusst beantworten :)
Einen primitiven Boost-Regler selbst zu bauen, ist keine schwarze Magie, es ist tatsächlich viel einfacher, als ich zuerst dachte. Ich verwende ein NMOS mit etwas niedriger Gate-Kapazität (AP2310GN) und treibe es direkt von einem PIC-PWM-Pin. Die Induktivität beträgt 33 µH / 0,15 Ω. Meine Schaltfrequenz beträgt 100 kHz, und das Tastverhältnis kann in Schritten von 5 % angepasst werden; Ich habe nach einigen Tests 55 % als maximales Arbeitszykluslimit ausgewählt, da es sich unter normalen Umständen als ausreichend erwiesen hat. Mein Step-up ist sehr grob, da es darauf abzielt, 11 V ± 1 V auszugeben (das ist eine Menge Welligkeit!). Was ich anfangs nicht wusste, ist, dass Sie selbst für diese grobe Ausgabe eine enge Rückkopplungsschleife benötigen. Ich taste kontinuierlich die Eingangs- und Ausgangsspannung ab und passe das Tastverhältnis an. Dies ist eigentlich der problematischste Teil, da mein PIC auch andere Dinge tut (hauptsächlich Abfragen von einer Master-MCU bedient). Die Rückkopplungsschleife läuft bei etwa 3 kHz, aber aufgrund der "anderen Dinge" kann es manchmal fehlschlagen, das Tastverhältnis schnell genug anzupassen, um innerhalb des gewünschten Bandes zu bleiben. Dies ist besonders problematisch, wenn Ihr Arbeitszyklus hoch ist und im Eingang eine positive Spannungstransiente auftritt (was aus verschiedenen Gründen passieren kann). In diesem Szenario kann die Ausgangsspannung weit über die Obergrenze von 12 V springen und tatsächlich den „absoluten Höchstwert“ von 40 V am DC-DC-Wandler überschreiten. In meinem Fall habe ich den nachgeschalteten L6902 zweimal gebraten und nach diesen Vorfällen etwas Schutz hinzugefügt (viel größerer Speicherkondensator am Boost-Ausgang, um die Anstiegsgeschwindigkeit zu begrenzen, und eine TVS-Diode). Dies ist besonders problematisch, wenn Ihr Arbeitszyklus hoch ist und im Eingang eine positive Spannungstransiente auftritt (was aus verschiedenen Gründen passieren kann). In diesem Szenario kann die Ausgangsspannung weit über die Obergrenze von 12 V springen und tatsächlich den „absoluten Höchstwert“ von 40 V am DC-DC-Wandler überschreiten. In meinem Fall habe ich den nachgeschalteten L6902 zweimal gebraten und nach diesen Vorfällen etwas Schutz hinzugefügt (viel größerer Speicherkondensator am Boost-Ausgang, um die Anstiegsgeschwindigkeit zu begrenzen, und eine TVS-Diode). Dies ist besonders problematisch, wenn Ihr Arbeitszyklus hoch ist und im Eingang eine positive Spannungstransiente auftritt (was aus verschiedenen Gründen passieren kann). In diesem Szenario kann die Ausgangsspannung weit über die Obergrenze von 12 V springen und tatsächlich den „absoluten Höchstwert“ von 40 V am DC-DC-Wandler überschreiten. In meinem Fall habe ich den nachgeschalteten L6902 zweimal gebraten und nach diesen Vorfällen etwas Schutz hinzugefügt (viel größerer Speicherkondensator am Boost-Ausgang, um die Anstiegsgeschwindigkeit zu begrenzen, und eine TVS-Diode).
Da der L6902 ein sehr nützlicher, aber etwas mysteriöser Chip ist, werde ich meine Erkenntnisse hier niederschreiben, um allen anderen Ingenieuren zu helfen, die vielleicht über sein spärliches Datenblatt nachdenken. Ich war besonders besorgt, was passiert, wenn Vin niedriger als 8 V ist - ist es schlecht für den Chip, versucht er, etwas auszugeben? Ich habe herausgefunden, dass
Funktioniert das ganze Setup (Step-up, gefolgt von einem Step-down)? Ja. Ist es das wert? Etwas - ich kann selbst bei Vin = 2 V kleine Mengen Strom liefern. Der in den Kommentaren vorgeschlagene Ansatz von nur einem Step-down mit 100% Einschaltdauerfähigkeit ist ebenfalls in Ordnung, würde jedoch ein anderes Getriebe des Generators erfordern, was in meinem Szenario unmöglich ist ... ABER, wenn jemand daran arbeitet dasselbe Problem haben, möchten sie diesen Ansatz vielleicht ausprobieren. Ich habe den Abwärtsregler LTC3637 gefunden, der wie ein guter Chip für diesen Zweck aussieht.
Tony Stewart EE75
anrieff
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anrieff
mkeith
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mkeith
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