Für meine Masterarbeit entwerfe ich eine drahtlose Energieübertragung mittels Magnetresonanz. Zu diesem Zweck habe ich einen Vollbrückenwechselrichter entworfen, der an einen Autotransformator angeschlossen ist, dessen Ausgang gleichgerichtet ist (auf diese Weise kann ich meine DC-Eingangsspannung allmählich erhöhen).
Die Brücke wird von zwei IR2110-Treibern angesteuert, die mit einem dspic30F1010-Mikrocontroller verbunden sind. Der Mikrocontroller erzeugt vier PWM-Signale mit konstantem Tastverhältnis von 50 %. ( edit: mit einer Totzeit von 50 ns, also nicht genau 50% Tastverhältnis).
Das System funktioniert einwandfrei und ich konnte problemlos 30 Minuten lang ca. 700 W übertragen. Wenn ich jedoch meine Eingangsspannung auf einen bestimmten Wert (etwas weniger als 300 V) erhöhe, fällt ein Zweig meiner Brücke aus.
Das rechte Bein der Brücke funktioniert gut und behält eine schöne Einschaltdauer von 50 % bei, aber das andere Bein zeigt die folgenden Merkmale:
Abbildung 1: Vds des TOP-MOSFET des ausfallenden Zweigs
Abbildung 2: Vds des BOTTOM MOSFET des ausfallenden Zweigs
Das erste Bild zeigt Vds des oberen MOSFET und das zweite Bild zeigt Vds des unteren MOSFET. Man kann sehen, dass der obere MOSFET alle 4 PWM-Zyklen ausgeschaltet wird.
Auf dem zweiten Bild kann man sehen, dass der Strom weiter über den unteren MOSFET fließt, wenn der obere ausfällt (ich denke, er fließt durch die Body-Diode, weil Vgs in diesem Moment niedrig bleibt).
Das folgende Bild zeigt ein Bild von Vgs des fehlerhaften MOSFET (das obere):
Abbildung 3: Vgs des ausfallenden MOSFET (TOP MOSFET des ausfallenden Zweigs)
Erstens sieht man, dass es wirklich stachelig und nicht stabil ist. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art von Verhalten bei einem Bootstrap-System normal ist oder nicht. Dann kann man sehen, dass Vgs während des Fehlers fast die ganze Zeit über Null bleibt.
Es scheint auch, dass die Messung selbst das Phänomen beeinflusst, da es beim Messen von Vds alle 4 Zyklen auftritt und beim Messen von Vgs viel weniger regelmäßig ist (auf dem Bild scheint es alle 5 Zyklen zu sein, aber es ist jedoch nicht immer der Fall).
Ich habe auch die Steuersignale überprüft, die von meinem Mikrocontroller kommen. Diese bleiben wie erwartet 4 schöne PWM-Signale.
Die folgenden Bilder können Ihnen helfen, mein Layout besser zu verstehen. Das erste zeigt die Platine selbst, falls sie mit dem Layout verknüpft sein könnte:
Abbildung 4: Platine des Wechselrichters
Dann sind die folgenden zwei Diagramme der Schaltung und der Komponenten, die ich für das Design verwendet habe.
Die 100 Ohm - 100 pF werden verwendet, um hochfrequente Störungen am Ausgang des Mikrocontrollers herauszufiltern, und der 4,7-kOhm-Widerstand ist ein Pull-Down-Widerstand, um einen Kurzschluss der Brücke beim Start zu vermeiden.
Die MOSFETs sind STW28N60M2, die Gate-Diode ist V2P6X und die Bootstrap-Diode ist GB01SLT06.
[ Bearbeiten: Ich habe das folgende Bild geändert, um die Mehrdeutigkeit des Kondensatorwerts zu beseitigen]
Abbildung 5: Mikrocontroller-Schaltung
Abbildung 6: H-Brücke und Treiberschaltung
Dieses Verhalten ist mir noch nie begegnet und ich kann wirklich keine Erklärung finden. Es ist mir noch seltsamer, weil es nur in einem Bein und nur nach einem bestimmten Spannungswert auftritt.
Ich habe versucht, den Wert des Bootstrap-Kondensators zu ändern (niedriger und höher), ich habe versucht, den Wert des Gate-Widerstands zu ändern, ich habe versucht, den IR2110 und die MOSFETs zu ersetzen, nichts hat das Problem gelöst.
Ist jemandem schon einmal ein ähnliches Verhalten begegnet, oder hat jemand eine Ahnung, wie man das lösen kann?
Ihre Totzeit und Vgs werden nicht angezeigt, was mit geeigneten > 100-MHz-Prüftechniken erfolgen muss, um die Sonden-Erdungsinduktivität von ~ 1 nH / mm in die Sondenkabelkapazität unter Verwendung einer Federspule an Spitze / Ring- oder FET-Diff-Sonden zu eliminieren. Aus diesem Grund sollten Ihre xx ns Anstiegszeit-Testpunkte Zwillings-Durchkontaktierungen für das Signal + GND sein. passend zum Spalt der Federsonde. Improvisieren Sie jetzt.
Mögliche Fehlerursachen sind;
Der Mikrocontroller erzeugt zwei PWM-Signale mit konstantem Tastverhältnis von 50 %.
Der IR2110 enthält keine Anti-Shoot-Through-Schaltung, und Sie haben nicht erwähnt, dass Ihre digitalen Eingangssignale so ausgelegt sind, dass sie eine kleine Totzeit bieten, die verhindert, dass beide MOSFETs (oben und unten) gleichzeitig für kurze Zeit aktiviert werden Zeit. Wenn dies passiert, erhalten Sie einen massiven Stromimpuls, der MOSFETs leicht zerstören kann, und dies wird symptomatisch schlimmer, wenn Sie die Versorgungsspannung erhöhen.
Das andere Problem ist folgendes: -
Ich kann nicht sagen, ob Sie entweder 0,1 μF (100 nF) oder 0,1 mF (1.000 μF) meinen, aber sie sind in jedem Fall zu groß. Ihr Text impliziert 100 pF und das hat eine CR-Zeit von 10 ns, aber das bringt Ihnen nur 63% der Ladespannung, so dass Sie Ihre Totzone ziemlich stark untergraben könnten, wenn Sie tatsächlich 100 pF und nichts Höheres verwenden.
brhans
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Jean Louis David
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