Betrachten wir dieses Gerät, das ich gebaut habe: Es ist im Wesentlichen eine Stromversorgung für einen 24-V-Gleichstrommotor. Die Stromversorgung wird gemäß einem geeigneten Steuersignal (das ein Relais ansteuert) ein- und ausgeschaltet, was im Moment nicht wichtig ist, da es immer auf EIN gestellt wurde, während das Gerät arbeitete.
Konzentrieren wir uns auf den letzten Teil der Schaltung mit dem Motor, der Sicherung von 10 A und dem Transistor BUV20 .
Der Motor sollte einen durchschnittlichen Strom von 8 A bei 24 V benötigen und BUV20 kann 50 A liefern. BUV20 wird durch einen Lüfter (links im Bild gezeigt) und einen Metallkühlkörper (mit Wärmeleitpaste) gekühlt. Die Nennspannung des Motors beträgt 24 V, aber ich habe ein Potentiometer eingebaut, um seinen Wert zu bestimmen (im Allgemeinen verwende ich eine Spannung zwischen 17-20 V, da ich dessen maximale Drehzahl nicht benötige.)
Das Gerät arbeitete mit diesen Spannungswerten, dann begann es plötzlich mit übertriebener Geschwindigkeit zu rotieren. Dann stoppte die 10A-Sicherung nach einigen Sekunden. (Vielleicht, weil es eine Verzögerungssicherung ist.)
Nach diesem Ereignis habe ich die Sicherung von 10A überprüft und sie ist defekt. Dann habe ich den Kollektor-Emitter-Widerstand von BUV20 gemessen und gesehen, dass er 0 ist.
Meine Meinung ist also, dass BUV20 während des Betriebs kaputt gegangen ist und seine Kollektor- und Emitteranschlüsse kurzgeschlossen sind. Dem Motor wurden also 27 Vpeak zugeführt, der mit überhöhter Drehzahl zu laufen begann.
Was könnte die Ursache für dieses Transistorproblem sein? Ich kann es mit einem anderen BUV20 ersetzen, aber ich denke, sein Unfall ist möglicherweise nicht zufällig, und es kann ein Designproblem geben. Was kann also die Ursache für einen Kollektor- und Emitterkurzschluss sein, während der Transistor arbeitet? Eine Motorspitze, ein Transistordefekt usw. Haben Sie einen Rat?
AKTUALISIEREN:
Unter Ihren großartigen Ratschlägen habe ich die folgenden Änderungen an meiner Schaltung (in Rot) vorgenommen, mit auch anderen zusätzlichen Elementen, die ich selbst eingefügt habe:
Ein 100-nF-KONDENSATOR am Vorspannungsnetzwerk des BDX53C, um schnelle Schwankungen der Vorspannung beim Bewegen des Potentiometers zu vermeiden.
Die ursprüngliche träge Sicherung von 10 A wurde durch eine SOFORTIGE SICHERUNG VON 10 A ersetzt . Dies liegt daran, dass die verzögerte Sicherung erst nach einigen Sekunden durchgebrannt ist und diese Zeit ausgereicht hat, um den Transistor zu brechen.
Parallel zur Basis-Emitter-Verbindung des BUV20 wurde eine REVERSE-DIODE geschaltet.
Parallel zum Motor ist eine ZENER-DIODE VON 24 V, 5 W geschaltet. Dies ist kein vollständiger Schutz, folgt aber dieser Logik: Wenn BUV20 bricht und Kollektor und Emitter verkürzt werden (wie beim letzten Mal), legt die Zenerdiode nur 24 V an den Motor und nicht möglicherweise 27 V der Kollektorspannung. Dieser Zener wird in diesem Zustand nicht viel überleben, aber er gibt den anderen Schutzsystemen Zeit zum Aktivieren (beachten Sie, dass 24 V die maximale Spannung meines Motors ist, sodass der Motor in dieser Zeit sicher ist).
Ein KOMPARATOR , der einen Kurzschluss zwischen Kollektor und Emitter des BUV20 aufgrund seiner Unterbrechung erkennt. Ich habe die Widerstände so ausgelegt, dass der Komparatorausgang niedrig wird, wenn die Emitterspannung über 23 V liegt (was unter meinen Betriebsbedingungen nicht passieren sollte). und eine digitale Logik (genau ein Arduino-System) schaltet das Relais aus, das den BDX53C versorgt.
Was haltet ihr von diesen Messungen? Soll ich sie ändern oder andere Schutzmaßnahmen einfügen?
Meine Hauptziele sind, in absteigender Reihenfolge:
Was kann die Ursache für dieses Transistorproblem sein?
Sie haben nicht erwähnt, wie viel Kühlkörper Sie auf den Transistor angewendet haben, also ist dies ein definitives Vielleicht.
Dies ist auf -7 Volt ausgelegt, also seien Sie sich dessen bewusst. Versuchen Sie, eine Sperrdiode über Basis und Emitter zu legen. Ich würde auch einen 100-nF-Kondensator über den Motor legen, denn wenn das Potentiometer leicht stottert und am Emitter eine sich stark ändernde Bedarfsspannung erzeugt, ist die von der Induktivität des Motors erzeugte Gegen-EMK hoch (möglicherweise Hunderte von Volt).
Legen Sie auch einen 100-nF-Kondensator über R2 (um den Pot-Ausgang stabil zu halten).
Überprüfen Sie auch, dass der BDX53C nicht gelitten hat - dies könnte ein weiterer Hinweis sein - vielleicht ist der BDX53 platzt (aufgrund der umgekehrten Basis-Emitter-Spannung (er ist nur auf 5 Volt ausgelegt) und hat seinerseits den BUV20-Ausgangstransistor zerstört.
Üblicherweise befindet sich die Last beim Schalten auf der Kollektorseite. Jetzt gibt es mehr Verluste, da die Last mit einer Emitterfolgerkonfiguration betrieben wird.
Eine andere Sache ist, dass der Darlingon die Basis des Leistungstransistors ohne Strombegrenzung direkt mit der Versorgungsspannung verbindet. Es ist möglich, dass das Einschalten des Leistungstransistors Vbe und Ib des Leistungstransistors überschritten hat und dieser kaputt gegangen ist.
Auch der Zerstörung des Leistungstransistors durch induktiven Rückschlag beim Abschalten der Last steht nichts entgegen.
Zwei offensichtliche mögliche Fehlerursachen (unter der Annahme eines angemessenen Kühlkörpers am Transistor. Da konstruktionsbedingt Vbe * 3 oder mindestens 2 V am Transistor anliegt, verschwenden Sie hier viel Strom, mindestens 16 W bei 8 A. Tatsächlich sogar unter Nennbedingungen , 25 V Eingang, 17 V Motor, 8 A Strom, Sie verbrauchen im Transistor 64 W. Mit Theta (jc) = 0,7 C / W ist der Übergang 45 C wärmer als das Transistorgehäuse, das wärmer ist als der (unbekannte) Kühlkörper. .verstehen Sie das Bild?Und das ist bei 8A ... aber siehe unten)
Sperrspannungen während induktiver Spitzen. Dies könnte ein umgekehrter Basis-Emitter-Durchbruch sein ... nur wenige V, wie Andy betont. Eine Sperrdiode über BE gibt das Problem nur an den Treibertransistor zurück. Schließen Sie auch eine an die Versorgung an, und beachten Sie, dass es sich um schnelle Dioden handeln muss, nicht um 1N4007s.
Überhöhter Strom (kombiniert mit Vce>2V und der SOA-Kurve im Transistordatenblatt). Sie gehen davon aus, dass der Motor nur 8 A verbraucht, aber wenn der Transistor kurzgeschlossen wird, brennt die 10-A-Sicherung durch. Der Motorstrom übersteigt also eindeutig 10A. Beim Starten kann ein 8-A-Motor sogar 50 A überschreiten: Überprüfen Sie die Nennstromfestigkeit im Datenblatt. Es wird dies vorübergehend aufnehmen, und wenn es übermäßig belastet wird, wird es während des Betriebs mehr als seinen Nennstrom aufnehmen.
Es kann also vorübergehend mehr als 50 A (Pop!) Nehmen, oder es kann während des Betriebs genug nehmen, dass in Kombination mit dem ziemlich hohen Vce (entweder vom Treiber oder der Tatsache, dass dies ein Linearregler ist) der SOA überschritten wird.
Und es gibt in diesem Datenblatt weder eine Kurve für den sicheren Betriebsbereich (SOA) noch sekundäre Ausfallspezifikationen, also ... wie kann man eine SOA-Verletzung feststellen?
Messen Sie den Start- und tatsächlichen Betriebsstrom, um festzustellen, ob dies das Problem sein könnte.
Es kann besser sein, also einfach zu einem PWM-Motorcontroller zu wechseln, der viel Strom spart, anstatt diesen zu reparieren.
Bimpelrekkie
Kinka-Byo
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