Ich bin dabei, eine elektronische Last zum Testen von Batterien zu entwerfen. Ziel ist es, den Laststrom im Bereich von 0 - 10 A mit einem 0 - 1,2 V Signal von einem DAC zu steuern.
Für einfache Berechnungen und die Verwendung gängiger Widerstandswerte wurde ein 12-mΩ-Shunt gewählt. Das Problem besteht darin, dass in der aktuellen Konfiguration ein großes Überschwingen/Unterschwingen auftritt, wenn der Eingang mit einer Rechteckwelle angesteuert wird.
Wenn ich die Verstärkung des Strommessverstärkers von 10 auf 2 reduziere oder den Wert des Shunts verringere, verschwindet das Problem. Ich würde es vorziehen, das nicht zu tun, weil ich dann ein Steuersignal mit niedrigerer Spannung verwenden müsste, was nicht ideal ist.
Ist es möglich, diese Schaltung zu stabilisieren und gleichzeitig die Stromerfassungsverstärkung von 10 und den Shunt-Wert von 12 mΩ beizubehalten?
Ich habe unten ein Schema und eine Beispielwellenform angehängt. Die blaue Kurve stellt die Steuerspannung dar, die grüne Kurve den Strom.
Ich denke, Ihre Erwartungen sind vielleicht etwas naiv. Ihre Eingabe ändert sich nahezu augenblicklich und aus diesem Grund ändert sich auch die Ausgabe von U1 ziemlich augenblicklich. Die Rückkopplung des Ausgangsstroms durch den 12-mΩ-Widerstand braucht dann Zeit, um durch die Schaltung von U4 und dann durch die an den invertierenden Eingang von U1 angelegte Integration zu fließen. Dies alles führt zu einer erheblichen Verzögerung, die einen Zeitraum ermöglicht, der einfach nicht stabil gehalten werden kann.
Das ist genau das, was Sie auf Ihren O-Scope-Aufnahmen sehen.
Wenn Sie ein viel schnelleres Gerät als den LTC2050 an der Position von U4 verwenden würden, würden sich die Dinge verbessern, aber am Ende des Tages verlangen Sie viel, dass der Ausgangsstrom schrittweisen Änderungen der Eingangsbedarfsspannung ohne Überschwingen folgt.
Versuchen Sie es mit einem herkömmlichen Operationsverstärker anstelle des LTC2050.
Der LTC2050 ist ein Chopper-stabilisierter "Zero-Drift"-Verstärker.
Dieser Verstärkertyp eignet sich hervorragend, um sehr niedrige Offsets zu erhalten, hat jedoch einige Nachteile.
Insbesondere ein Manko, das mich in der Vergangenheit gebissen hat, ist, dass es viele Millisekunden dauert, um aus der Sättigung zu kommen. Wenn der Verstärker während der Änderungen der Steuerspannung in die Sättigung geht, kommt der Verstärker möglicherweise nicht sauber aus der Sättigung heraus.
Siehe Scope-Trace „Input Overload Recovery“ unten rechts auf Seite 7 des Datenblatts. Die Wiederherstellung dauert etwa 2 ms.
rdtsc
MMaz