Meine vorherige Frage betraf einen Abwärtswandler im Hysterese-Stil:
Buck Converter Control Scheme - Warum reicht ein Komparator nicht aus?
Nach dem, was ich aus früheren Antworten entnommen habe, würde ein Abwärtswandler im Hysterese-Stil nicht effizient arbeiten, da die Schaltfrequenz nicht konstant ist, was zu einer Ausgangswelligkeit führt.
Hier ist das Schema des Standardschemas für den Spannungssteuerungsmodus:
Der Regelkreis besteht aus zwei Hauptteilen: Fehlerverstärker und Spannungskomparator. Ein Fehlerverstärker ist ein Differenzverstärker mit hoher Verstärkung.
Ich verstehe, dass die Fehlerspannung mit einem Sägezahn (mit fester Frequenz) verglichen wird, um die Schaltfrequenz konstant zu halten, und der Ausgang des Komparators (VR) das Tastverhältnis steuert.
Welche Funktion hat hier ein Fehlerverstärker?
Selbst wenn der Ausgang direkt mit einer Sägezahnwelle verglichen worden wäre, wäre die Schaltfrequenz konstant geblieben.
Was ich gelesen habe, ist, dass ein Fehlerverstärker in diesem Fall im Wesentlichen ein Integrator ist. Wie hilft hier ein Integrator? Ist die Funktion des Kondensators nur eine Frequenzkompensation?
Helfen Sie mir! Dies ist ein schwieriges Thema für mich und es sind nicht viele Ressourcen verfügbar :(
** Update ** Der Ausgang des Integrators wäre eine Rampe mit negativer Steigung bei sehr niedrigen Frequenzen. Wie hilft das? Warum nur ein Integrator?
Ihr Schaltplan zeigt die Strommodussteuerung.
Bei der Spannungsmodussteuerung vergleicht der Fehlerverstärker die Ausgangsspannung mit einer Referenz und liefert dann einen Ausgang, der kompensiert und mit einer Sägezahnwelle verglichen wird, die das PWM-Tastverhältnis variiert, um den Fehler zu verringern.
Bei niedrigen Frequenzen (insbesondere DC) möchten wir, dass der Fehler so klein wie möglich ist, daher möchten wir, dass der Fehlerverstärker / die Fehlerkompensation wie ein Integrator aussieht. Jeder Fehler baut sich dann auf und treibt die PWM an, um den Fehler auf Null zu zwingen. Nur ein Nullfehler ermöglicht es dem Ausgang der Kompensation, bei DC einen stationären Zustand zu erreichen.
Wenn wir nur einen Integrator für die Kompensation verwenden würden, müssten wir die Schleife bei einer sehr niedrigen Frequenz schließen, was ein schlechtes Einschwingverhalten bedeuten würde (schlechte Unterdrückung von Störungen). Das liegt daran, dass ein Integrator eine Phasenverschiebung von 90 Grad bereitstellt und wir die Schleife deutlich unterhalb der LC-Ausgangsfilterresonanz schließen müssten, die weitere 180 Grad Phasenverschiebung liefert. Wir wären auch nicht in der Lage, Transienten zu kontrollieren, die das Ausgangsfilter zum Klingeln bringen, da unsere Steuerbandbreite niedriger als die LC-Resonanzfrequenz wäre. Trotzdem wollen wir für eine gute DC-Regulierung einen Pol auf DC setzen.
Das Ausgangsfilter LC ist 2-polig. Um diese beiden Pole aufzuheben, können wir also 2 Nullen in die Kompensation einfügen. Jetzt haben wir immer noch diese 90-Grad-Phasenverschiebung, bis die Schaltfrequenzeffekte und die Fehlerbandbreite des Verstärkers eintreten.
Mit den zwei Nullen, die wir im Kompensator bilden, bekommen wir auch ein paar Pole (ob wir wollen oder nicht).
Also haben wir einen zusätzlichen Pol in der Kompensation irgendwo um die halbe Schaltfrequenz herum platziert, um Rauschen und Welligkeit herauszufiltern, und einen Pol an der Nullfrequenz des Kondensator-ESR, um dies aufzuheben. Jetzt können wir die Schleife bei einer vernünftigen Frequenz mit einem vernünftigen Phasenspielraum schließen und trotzdem eine gute DC-Genauigkeit erzielen.
Benutzer16222
John D