Als ich über ein System zur Schubregulierung durch Beleuchtungs-/Löschtriebwerkspaare diskutierte, erhielt ich eine Antwort:
Es besteht wirklich keine Notwendigkeit, Motoren in diesem Zusammenhang als Paar zu behandeln.
Tatsächlich bin ich mir abgesehen von alten sowjetischen Raketen nicht sicher, ob irgendein Design dies tun würde. Motoren können kardanisch aufgehängt werden, um einen fehlenden Motor auszugleichen.
Mir ist bewusst, dass das Shuttle eine Fehlfunktion des Hauptmotors durch Gimbaling kompensieren könnte, aber mir sind keine anderen Raketen bekannt, bei denen nur ein Seitenmotor abgeschaltet werden könnte und der Rest den versetzten Schub durch Gimbaling kompensieren würde, ohne das zu deaktivieren Motor direkt gegenüber.
Wie häufig oder ungewöhnlich ist diese Lösung? Kann man zum Beispiel einfach plausibel annehmen, dass eine Rakete mit 4 radial angeordneten Triebwerken (zentrales, 5. Triebwerk aus bestimmten Gründen deaktiviert) mit drei Triebwerken weiterfliegen kann, wenn eines der Seitentriebwerke ausgeschaltet ist (ohne viel mehr über die Rakete zu wissen)? ?
Wie häufig oder ungewöhnlich ist diese Lösung? Kann man zum Beispiel einfach plausibel annehmen, dass eine Rakete mit 4 radial angeordneten Triebwerken (zentrales, 5. Triebwerk aus bestimmten Gründen deaktiviert) mit drei Triebwerken weiterfliegen kann, wenn eines der Seitentriebwerke ausgeschaltet ist (ohne viel mehr über die Rakete zu wissen)? ?
Es ist sehr verbreitet. Ich würde zögern zu sagen, dass Sie es "einfach plausibel annehmen" können, aber die Fähigkeit, einen Motorausfall zu überleben, ist eine sehr nützliche Funktion, und es ist fast kostenlos, sie zu konstruieren, wenn Sie von einer Gruppe von 4 oder mehr kardanischen Motoren ausgehen. Wenn die Motoren nicht zu weit montiert sind, benötigen Sie nur eine kleine Menge an zusätzlichem Gimbaling-Bereich (über das hinaus, was für die nominelle Lenkung erforderlich ist), um den verlorenen Motor auszugleichen.
Es gibt einige Trägerraketen mit bewährter Outboard-Engine-Out-Fähigkeit über Gimbaling.
Saturn V: Apollo 6 verlor auf der zweiten Stufe nicht einen, sondern zwei Außenbordmotoren und konnte auf den verbleibenden 3 den Aufstieg in eine etwas schiefe Umlaufbahn fortsetzen. Die ausgefallenen Außenbordmotoren (Nr. 2 und Nr. 3) waren eher benachbart als entgegengesetzt, also Schub war unausgeglichen. Motor Nr. 2 begann ab etwa 70 Sekunden nach Beginn der Verbrennung der zweiten Stufe Kraftstoff zu verlieren und an Leistung zu verlieren, kämpfte jedoch noch einige Minuten weiter, bevor er bei T + 413 vollständig ausfiel, fast viereinhalb Minuten nach Beginn der Verbrennung der zweiten Stufe. Ein Oxidationsmittel-Absperrventil für Nr. 3 wurde fälschlicherweise mit den Steuerungen von Nr. 2 verbunden. Als das Motormanagementsystem versuchte, den Treibmittelfluss zum ausgefallenen Motor zu unterbrechen, tötete es auch Nr. 3. (Weitere ausführliche Details im Fehleranalysedokument von Rocketdyne.) Wenn beide Motoren früh in der Verbrennung verloren gegangen wären, wäre es eine Fahrzeugverlustsituation gewesen.
Falcon 9: Der CRS-1- Flug von SpaceX verlor ein Ecktriebwerk (auf dem alten 3x3 Falcon 9 1.0-Layout) und stieg weiter auf.
Saturn I: Die Flüge SA-4 und AS-101 flogen erfolgreiche Missionen mit einem einzelnen Triebwerk spät im Erstflug – SA-4 als Test, AS-101 aus Versehen.
Ein Cluster-Engine-Werfer, bei dem ich mir nicht sicher bin, ist die Proton -Rakete; Auf der ersten Etappe hatte es mehrere Startfehler, aber ich glaube nicht, dass es sich dabei um unkomplizierte Motorausfälle handelte. Die 6 RD-253/RD-275-Triebwerke der ersten Stufe befinden sich jeweils nur in einer einzigen Ebene, sodass es Grenzen gibt, wie viel sie zur Entschädigung eines ausgefallenen Triebwerks beitragen können.
Sojus ist möglicherweise nicht in der Lage, den Verlust eines Hilfstriebwerks zu bewältigen. Trotz der Art und Weise, wie die Boosterkörper abgewinkelt sind, scheinen die Triebwerke selbst parallel zur Längsachse der Rakete befestigt zu sein, anstatt durch den Schwerpunkt zu zeigen. Die Stabilität wird eher durch kleine schwenkbare Nonius-Raketendüsen als durch kardanische Aufhängung der Primärdüsen aufrechterhalten, sodass möglicherweise nicht die Steuerautorität vorhanden ist, die erforderlich ist, um einen verlorenen Außenbordmotor auszugleichen. In jedem Fall würde der verbleibende Treibstoff in einem abgeschalteten Booster ungenutzt bleiben (es gibt keine Cross-Feed-Einrichtung), wodurch die Mission wahrscheinlich fehlschlagen würde, selbst wenn die Rakete stabil bleibt.
Die flüssigen Booster auf dem Langen Marsch 3B sind zumindest durch den Schwerpunkt gerichtet ( wie hier besprochen ), sodass der Verlust einer Rakete die Rakete nicht ernsthaft destabilisieren würde; Wie bei Sojus würde der Treibstoff in diesem Booster verschwendet werden.
Im Gegensatz dazu war der einzige Launcher, den ich kenne, der dafür ausgelegt war, einen Triebwerksausfall durch Abschalten des gegnerischen Triebwerks zu bewältigen, der N-1 . Die Triebwerke der ersten Stufe waren nicht kardanisch aufgehängt; Die Lenkung wurde mit Differentialdrossel und Gitterflossen erreicht. Der Verlust eines Triebwerks erforderte daher fast das Abschalten des gegnerischen Triebwerks, aber bei 30 Triebwerken der ersten Stufe wäre der Verlust von zwei Triebwerken nach den ersten Flugsekunden kein Problem.
Uwe
Organischer Marmor
David C. Rankin