Das J-2- Triebwerk, das in den oberen Stufen der Saturn-Trägerraketen verwendet wird, hat einen spezifischen Impuls im Vakuum von 421 Sekunden. Das ist deutlich weniger als bei der kleineren RL10 , je nach Modell 440-460 Sekunden. Der RL10 hat ein größeres Düsenexpansionsverhältnis – 47:1 bis 280:1 je nach Modell, verglichen mit 27:1 für J-2.
Während die 5 J-2-Triebwerke in der Basis der zweiten Stufe des Saturn V ziemlich überfüllt waren , ist dies bei dem einzelnen Triebwerk in der dritten Stufe nicht der Fall; Eine Düsenverlängerung, die ihren Durchmesser von 2,1 m auf 4,2 m verdoppelt, würde immer noch einen angemessenen Freiraum gegenüber dem Stufendurchmesser von 6,6 m ermöglichen. Dies würde das Düsenverhältnis auf etwa 100: 1 erhöhen, deutlich besser als das Verhältnis der 450er-Versionen des RL-10, und mit einem höheren Kammerdruck.
Die Düsenverlängerung und die notwendige Verlängerung der Zwischenstufe würden die Masse erhöhen – schätzungsweise 5 Tonnen oder so – aber selbst mit dieser Strafe könnte das Erreichen eines spezifischen Impulses von 450 Sekunden auf der dritten Stufe die translunare Nutzlast um etwa 2 Tonnen erhöhen.
Es ist nicht besonders überraschend, dass dieser Ansatz nicht für Saturn/Apollo verwendet wurde; Die Entwicklung und Bereitstellung einer Varianten-Engine würde mit Kosten verbunden sein, die woanders besser ausgegeben werden könnten.
Erinnern Sie sich, als der J-2X-Motor für die Raketen Ares I und V vorgeschlagen wurde? Diese wies ein Düsenflächenverhältnis von 55:1 auf. Dieses Verhältnis war das gleiche wie das des ursprünglichen J-2X-Vorschlags. Im Gegensatz zu dem neuen Design, das die Leistung durch Gasgenerator- und Kammerverbesserungen steigern würde, war der alte J-2X jedoch eine Vereinfachungsstudie.
Der moderne J-2X und sein Expansionsverhältnis von 55:1 könnten einen Vakuum-Isp von 448 s oder 451 s erreichen, obwohl dies bei einem Kammerdruck von über 1.200 psi anstelle der ursprünglichen 763 psi funktionieren würde.
Wie Sie bereits erwähnt haben, würde die gruppierte S-II-Anordnung von fünf Triebwerken keine Vergrößerung der Düsenabmessungen zulassen. Sie haben auch Recht mit der S-IVB-Interstage-Länge, die die J-2-Größe begrenzte. Aber wir müssen auch bedenken, dass es RL-10-Varianten mit verlängerten Düsen gibt.
Die RL-10B-2 :
Der J-2X sollte im Wesentlichen ein Standard-J-2 mit einem Erweiterungssatz sein, der am ursprünglichen Düsenausgang angebracht war. In der verstauten Position hätte der J-2X die gleiche Länge wie der J-2, und das effektive Flächenverhältnis wäre immer noch 27,5:1. Bei Betätigung der Düse würde sie ausfahren (in einer erforderlichen Zeit von weniger als zwei Sekunden) und eine Düse mit einem Flächenverhältnis von 55:1 erzeugen. Dieser vergrößerte Düsendurchmesser könnte leicht durch die S-II/S-IVB-Zwischenstufe hindurchgehen. Die Studien erforderten, dass das Verlängerungskit weniger als 204 kg (450 lb) wiegt. Unter Verwendung dieses Expansionsverhältnisses würde der vakuumspezifische Impuls des J-2-Motors bei einem LOX:Kraftstoff-Verhältnis von 5,5:1 um 10 bis 11 Sekunden erhöht werden. Dies würde für eine Verbesserung der Saturn V-Nutzlast um 3.200 bis 4.200 Pfund ausreichen (ich glaube, dies war für TLI), abzüglich des Gewichts des Systems.
Es wurden drei verschiedene Verfahren zum Ausfahren der Düse im Flug vorgeschlagen. Ein System umfasste eine einteilige Düsenverlängerung, die den Motor beim Verstauen umgab und sich beim Einsatz mit Hydraulikarmen absenkte (ähnlich wie beim RL-10B-2). Dieser Vorschlag wurde aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem untersuchten XLR-129-Motor (dem Shuttle-Motor, der gegen die SSME verlor) eingestellt. Ein ähnlicher Vorschlag hätte die verlängerte Düse in mehrere "Ringe" aufgeteilt, die sich teleskopartig übereinander nach unten bewegen würden. Die zusätzliche Komplexität des Systems führte jedoch dazu, dass es eliminiert wurde.
Mehr Infos hier: http://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=16981.5;wap2
Das blieb das Airmat-Design. Dies würde eine Düse umfassen, die aus einem starken gewebten Netz besteht, das sich in die gewünschte Düsenform aufbläst, sobald der Motor gestartet wird. Die Abgase des Gasgenerators würden durch die Siebdüse geleitet, was auch das Material kühlen würde. Dieses Gas konnte nur nach innen entweichen, was eine Filmkühlung ermöglichte. Dieses Design war nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch leicht. Daher würde es wahrscheinlich den größten Nutzlastgewinn versprechen.
Diese Grafik zeigt das Grundprinzip des 'Airmat'-Designs, komplett mit der Abluftführung durch die Innenwand zur Filmkühlung:
Die drei Konzepte, die es in die Endanalyse geschafft haben:
Hoffe, das ist hilfreich.
Al.
Organischer Marmor
Russell Borogove
Alastair Haslam
Alastair Haslam
Russell Borogove
Alastair Haslam
äh
Alastair Haslam
Organischer Marmor
Organischer Marmor
Alastair Haslam
Russell Borogove
Alastair Haslam
Alastair Haslam