Warum die Nase der 737 Max überhaupt nach unten zwingen?

Kann hier jemand eine ziemlich grundlegende Frage erklären, die ich hatte, seit diese Kontroverse ans Licht kam? Ich verstehe nicht, warum irgendein Flugzeughersteller, Ingenieur, Softwareentwickler ein Gerät herstellen würde, das die Nase des Flugzeugs nach unten drückt. Sie können nicht landen, wenn Sie nicht die Kontrolle haben, und eine sichere Landung ist der einzige Grund für einen Absturz, den ich kenne. Also verstehe ich das zunächst nicht, aber der zweite Teil davon ist, angesichts der Gefahren, mit der Nase nach unten zu zeigen, die sogar für mich offensichtlich sind, warum sollten Sie das System nicht so konstruieren, dass es eine Warnung ist, und den Piloten, die dort sitzen, entscheiden zu lassen, ob ein Abstieg eine gute Idee ist oder nicht? Das macht für mich als Schwellenproblem einfach überhaupt keinen Sinn. Daher hoffe ich, dass Sie mir beim Verständnis helfen können. Danke schön.

Ich habe gehört, dass die MAX eine gemeinsame Musterberechtigung mit den älteren 737 haben kann, was die Fluggesellschaften mögen, um die Schulungskosten niedrig zu halten

Antworten (11)

Das Wichtigste, was es bei der Flugzeugstabilität und -kontrolle zu vermeiden gilt, ist ein aerodynamisches Nasenspitzenmoment, das nicht vom Piloten befohlen wird. Der nicht befohlene Nose-up-Moment würde sich nicht automatisch stabilisieren, sondern mit zunehmendem Anstellwinkel schnell zunehmend größer werden und zu einem festgefahrenen Flugzeug davonlaufen.

Bei der Zertifizierung eines Passagierflugzeugs werden viele Tests durchgeführt, um zu prüfen, ob die Flugzeugzelle nicht beginnt, einen eigenen Kopf zu haben.

  • Wenn der Pilot keine Steuereingabe macht, muss die Flugzeugzelle in die getrimmte Position zurückkehren.
  • Kräfte und Eingaben, um das Flugzeug von der getrimmten Position wegzubewegen, müssen derart sein, dass eine immer größer werdende Kraft erforderlich ist, um eine immer größer werdende Nase nach oben zu erreichen. Die Nose-Up-Position muss immer auf vorhersehbare Weise von den Flugsteuerflächen, dem Höhenruder und dem Stabilisator gesteuert werden.

Einer der während der Zertifizierung durchzuführenden Tests ist Stick-Force-per-g. Bringen Sie das Flugzeug in Schräglage und drehen Sie es, während Sie den Steuerknüppel nach hinten ziehen, um die Höhe zu halten. Dann mehr Bank und mehr zurückziehen, in immer enger werdenden Kurven. Es muss immer schwieriger werden, den Steuerknüppel zurückzuziehen, um die Höhe zu halten, niemals einfacher.

Es war während dieser Wind-up-Kurve, dass aufgrund der Motorkonfiguration des MAX ein aerodynamisches Nose-Up-Moment auftrat, das dazu führen würde, dass die Pitch-Stick-Kraft plötzlich geringer als erwartet wurde. Nicht so schlimm wie ein Runaway Pitch, aber immer noch eine unerwünschte Situation, wenn der Pilot sich immer noch anstrengt, das Manöver aufrechtzuerhalten. Dies ist die Situation, für die MCAS ursprünglich entwickelt wurde, um nur diese Situation automatisch zu kompensieren. Das Flugzeug soll sich immer selbst stabilisieren und die Art und Weise der Steuerung muss vorhersehbar sein und innerhalb der Reaktionszeiten des Menschen liegen.

Weitere Informationen in den Links in dieser Frage , sehr interessante Artikel, die veranschaulichen, wie das MCAS-Design unter Zeitdruck vom ursprünglichen Umfang aufgebläht wurde.

Der beschleunigte Stall. Sie geben immer wieder dem Motor die Schuld (könnte ein Teil davon sein). Die Verwendung kleinerer "effizienterer" Strömungsprofile als Stabilisatoren hat jedoch einen sehr problematischen Aspekt. Bei einer flachen Platte ist der "Auftriebskoeffizient" bis zu 45 Grad linear zum Ablenkungswinkel, zusammen mit viel Luftwiderstand, was das Ziehen immer härter macht. Beachten Sie, dass die Auftriebskurve auf einem Tragflächenprofil alles andere als ein linearer Post-Stall ist. Könnte dies ein Teil des Kontrollproblems sein?
@RobertDiGiovanni Kein Stall, sondern eine enge Kurve. Ich konnte keinen Hinweis auf eine Änderung des Stabilisatorprofils im Vergleich zum 737NG finden.
Nun, ich werde Koyovis das Häkchen geben, weil seine Antwort die ausführlichste ist, wenn auch ein wenig technisch für mich. Aber ein großes Dankeschön auch an Anthony X und Alexei für weniger technische Antworten, die mein Verständnis abgerundet haben. Auch die Kommentare waren hilfreich!
Der zweite Satz des ersten Absatzes scheint eine Situation zu beschreiben, in der ein Flugzeug in der Neigung statisch instabil wird (... würde sich nicht automatisch stabilisieren ... zu einem ins Stocken geratenen Flugzeug davonlaufen). Da dieses Problem in dieser Antwort angesprochen wurde , ich denke, es wäre hilfreich, darauf hinzuweisen, dass das Problem hier nicht so schlimm war - das Flugzeug wird nicht instabil (zumindest vor dem Strömungsabriss), aber seine Flugeigenschaften waren unverändert nicht akzeptabel.
Was ist mit der Idee, dass sich beim Stall auf den MAX reduzierten G-Break (Nasenabfall) ändert, sodass MCAS hinzugefügt wurde, nur um den G-Break über die Pitch-Trimmung zu simulieren, und es fatalerweise wiederholt anwenden könnte, wenn die Piloten in den MCAS-Modus ein- und ausgingen? bei der Fehlersuche?
@ami Es klingt für mich wie eine Ansammlung von Halbwahrheiten.
"Das Wichtigste, was es bei der Flugzeugstabilität und -kontrolle zu vermeiden gilt, ist ein aerodynamischer Moment, in dem die Nase nach oben zeigt und der nicht vom Piloten befohlen wird." ... lustig. Ich hätte jedoch die Hauptsache, die es bei der Flugzeugstabilität und -kontrolle zu vermeiden gilt, das Fliegen im Untergrund .

Entgegen der Intuition wird das Absenken der Nase eines Flugzeugs nicht zum Zweck des "Absenkens" durchgeführt. Steigen/Sinken wird mit Gas gesteuert, und die Geschwindigkeit wird mit der Steuersäule/dem Steuerknüppel gesteuert. Die Logik davon ist sinnvoll, wenn man bedenkt, dass das Auf- oder Absteigen das Hinzufügen oder Entfernen von potenzieller Energie beinhaltet, die von den Motoren bezogen und in den Luftwiderstand versenkt wird.

Ziehen Sie die Säule / den Steuerknüppel zurück und Sie erhöhen den Nickwinkel, wodurch der Anstellwinkel erhöht wird, was den Auftrieb erhöht. Das bewirkt, dass das Flugzeug nach oben steigt, ja, aber das Aufsteigen erfordert zusätzliche Energie, die am unmittelbarsten aus der Vorwärtsbewegung des Flugzeugs stammt - es verlangsamt sich. Wenn es langsamer wird, nimmt der Auftrieb ab und (idealerweise) wird das Gleichgewicht bei einer geringeren Fluggeschwindigkeit und einem größeren Anstellwinkel wiederhergestellt.

Dasselbe gilt umgekehrt - vorwärts schieben und Sie werden schneller.

Aufgrund der Art und Weise, wie die neuen Motoren in die 737 Max 8 eingebaut wurden, kam es zu einem Handhabungsproblem, bei dem sich die Nase unerwartet aufrichten konnte. wenn es nicht korrigiert wird, könnte dieses Ansteigen einen Strömungsabriss hervorrufen. MCAS sollte dieses schlechte Verhalten kompensieren, indem es sein Auftreten erkennt und automatisch die Nase nach unten drückt, um die erwartete Fluglage beizubehalten und einen Strömungsabriss zu verhindern. Die Abstürze enthüllten auf tragische Weise Schwachstellen im MCAS; In diesen Fällen reagierte MCAS auf einen fälschlicherweise angezeigten Zustand mit hohem Anstellwinkel.

Kürzlich wurde bei The Verge ein ziemlich langer Artikel veröffentlicht , der die Geschichte der Entwicklung der 737 zur Max 8 beschreibt kurze Geschichte eines der Unfallflugzeuge bis zu seinen letzten Momenten. Ich bin mir nicht sicher, wie maßgeblich der Artikel ist, aber ich glaube, dass alle angegebenen Fakten korrekt sind.

Um die vorhandenen Antworten ein wenig zu ergänzen, hatte der Grund für den unerwarteten Pitch-Up-Moment bei der 737 MAX, soweit ich es verstehe, mit dem abgeflachten Teil an der Unterseite der Motorhaube zu tun.

Die Wurzel des Problems liegt darin, dass die 737 bereits zu Zeiten von Low-Bypass-Turbofans (insbesondere der Pratt & Whitney JT8D ) konstruiert wurde. Aufgrund des niedrigen Bypass-Verhältnisses um den Kern herum hatten diese Triebwerke viel kleinere Durchmesser als die heutigen High-Bypass-Turbofans. Bypass-Turbofans. Der JT8D hatte einen Lüfterdurchmesser von nur 49 Zoll, während der LEAP-1B der 737 MAX einen Lüfterdurchmesser von 69 Zoll hat (und selbst dieser ist deutlich kleiner gehalten als der 78-Zoll-Durchmesser des LEAP-1As für die A320neo-Serie. )

Aufgrund der massiven Vergrößerung des Triebwerksdurchmessers mit der Umstellung auf Turbofan-Triebwerke mit hohem Bypass wurde die Bodenfreiheit zu einem Problem, da die Höhe des Fahrwerks für viel kleinere Triebwerke ausgelegt war. So werden Sie selbst bei der 737 NG-Serie sehen, dass es einen abgeflachten Teil an der Unterseite der Motorhaube gibt, um die Bodenfreiheit etwas zu verbessern, während das Fahrwerk immer noch in die Radkästen passt. Da die LEAP-Motoren beim MAX noch größer sind als die CFM56-Motoren beim NG, wurde der abgeflachte Teil größer, um die neuen Motoren unter den Flügel zu passen.

Boeing 737
737NG mit abgeflachten Motorhauben ( Quelle )

Es stellt sich heraus, dass dieser abgeflachte Abschnitt bei hohen Anstellwinkeln einen erheblichen Auftrieb (und aufgrund seiner Positionierung ein Moment nach oben) erzeugen kann. Dies führt dazu, dass das Flugzeug bei hoher AoA noch mehr aufsteigen möchte, was aus den Gründen, die Koyovis bereits gut erklärt hat, schlecht ist . Daher wurde MCAS entwickelt, um diese Tendenz der AoA zu verhindern, unkontrollierte Anstiege bei hoher AoA fortzusetzen, indem die Nase absichtlich nach unten gedrückt wird, wenn die AoA zu hoch wird.

Die Idee an sich ist nicht unbedingt schlecht, und Systeme mit ähnlichen Zwecken (die Nase nach unten zu drücken, um zu verhindern, dass AoA zu hoch wird) gibt es in fast allen noch fliegenden Airbus-Flugzeugen und auch in anderen neueren Boeing-Designs. Das Problem lag in der Implementierung des MCAS, das anscheinend die AoA-Flügel-Eingänge nicht gegeneinander abgleichte oder anderweitig eine ausreichende Plausibilitätsprüfung der Eingänge von den AoA-Flügeln durchführte, bevor er auf einen der AoA-Flügel-Eingänge zum Drücken einwirkte die Nase nach unten ohne Befehl der Piloten. Im Fall des äthiopischen Absturzes deuten vorläufige Informationen der Ermittler darauf hin, dass die AoA-Leitfahne, die das MCAS für die Eingabe verwendete, wahrscheinlich vollständig vom Flugzeug abgeschert wurde, möglicherweise während eines Vogelschlags oder eines ähnlichen FOD-Ereignisses während des Starts. Aufgrund des noch angebrachten Gegengewichts der Leitfahne zeigte dies eine extrem hohe AoA an, was wiederum das MCAS auslöste.

Quelle für das Profil der Motoren, die Auftrieb erzeugen, bitte? Die Ursache des Nickmoments ist die Verschiebung der Schublinie der Triebwerke im MAX 8 weg vom Schwerpunkt. Dies wurde durch die Verwendung neuer größerer, effizienterer Turbofan-Triebwerke mit hohem Bypass erforderlich. In einem Schubszenario (z. B. beim Start) neigt sich das Flugzeug nun stärker als seine Vorgängerversion. Um die Pilotenausbildungskosten für den neuen Typ zu reduzieren, versuchte MCAS, das vom Piloten wahrgenommene Pitch-Moment lautlos zu reduzieren, indem das horizontale Stabilisator verwendet wurde, um ein entsprechendes Pitch-Down-Moment aufzubringen.
... dies, zusammen mit einer Reihe anderer Design- und Kommunikationsfehler (Verkleinerung der Trimmradgröße, Fehler beim vollständigen Zurücksetzen der Trimm-MCAS-Parameter bei einem Neustart, fehlende Redundanz bei AOA-Sensoren, Nichterwähnung des Systems in der iPad-basierten Ausführung Umschulung) führte zu einem Loch durch den Käseblock und lieferte zwei Katastrophen.
@Ben High-Power-Einstellungen erhöhen das Pitch-up-Moment weiter, aber MCAS wurde nicht entwickelt, um dem entgegenzuwirken, und MCAS ist während des Starts ohnehin nicht aktiv (es ist gesperrt, wenn die Klappen ausgewählt sind). Eine detailliertere Beschreibung finden Sie hier . Es ist die Gondelform, die die Auftriebserzeugung verursacht. Wenn es nur der Schub wäre, würde er heutzutage auf praktisch alle Verkehrsflugzeuge zutreffen, da die Triebwerke fast immer weit vor dem CoG montiert sind und bei höheren Leistungseinstellungen ein Nickmoment erzeugen.
Danke. So seltsam ist es die Neupositionierung der Motoren und der Schub, den sie erzeugen, aber nicht vom Turbofan, sondern von der Verkleidungsdynamik?
@Ben Es ist sowohl die Gondelform als auch ihre Position (und die Kombination der beiden). Normal geformte Gondeln würden meines Wissens bei hoher AoA nicht so viel Auftrieb erzeugen. Je weiter Sie den Motor nach vorne bewegen, desto größer wird natürlich das Nickmoment für einen bestimmten Auftrieb. In diesem Fall wurde sowohl der Auftrieb durch die größere und umgeformte Gondel erhöht als auch etwas weiter nach vorne versetzt.
Beachten Sie, dass das abgeflachte Motorhaubenprofil in früheren Varianten eingeführt wurde.
@Ben In der Tat, wie in der Antwort angegeben. Es wurde jedoch vom NG zum MAX erweitert, um die LEAP-Motoren zu kompensieren, die größer sind als die CFM56 des NG. Der Auftrieb bei hoher AoA existierte im NG, aber er ist größer und ein bisschen weiter vorne im MAX, was zu einem größeren Aufstellmoment führt, als die NG-Gondeln verursachten.
Danke schön. Zur Verdeutlichung: Wollen Sie damit sagen, dass die Bewegung der Turbofan-Schublinie in diesem Fall nicht ursächlich ist? Sie sagen, es liegt allein an der passiven Aerodynamik der Gondel?
@Ben Ja, der Pitch-Up-Moment vom Schub war nicht der Grund, warum MCAS erstellt wurde.
Als Passagier, der keine Flugzeuge baut oder fliegt, aber Computer programmiert, nervt mich die Idee, etwas zu bauen, das im Grunde nicht gut fliegt, und dann einfach Computer dazu zu bringen, einzuspringen und Unerwartetes zu klären ruckelt ...
@GrimmTheOpiner Als Pilot und Softwareentwickler für eingebettete Systeme, der auch einige Zeit in einer Aerodynamik-Testanlage gearbeitet hat, fliegt es im Allgemeinen gut, hatte aber eine relativ kleine Kante des Flugbereichs (wo Sie sowieso nicht im Normalbetrieb sein sollten). wo es nicht die richtige Längsstabilität hatte. Es ist also nicht unbedingt eine schlechte Idee, dafür einen Software-Fix einzubauen. Es war das Design und die Implementierung des MCAS (und seine mangelnde Kommunikation mit den Piloten), die sowohl für einen Ingenieur als auch für einen Piloten einfach schrecklich und völlig verwirrend war.

MCAS zwingt die Nase der 737 MAX nach unten, da sich die Nase des Flugzeugs unter Umständen aufrichten kann und dies zu einem Strömungsabriss führen kann.

Aus Wikipedia :

Das Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) ist ein Flugsteuerungs-Softwaresystem, das für die Boeing 737 MAX entwickelt wurde, um ähnliche Handhabungsqualitäten wie die Boeing 737 NG zu bieten, insbesondere bei Flügen mit niedriger Geschwindigkeit und hohem Anstellwinkel (AoA). Es senkt die Nase ohne Eingreifen des Piloten, wenn es feststellt, dass das Flugzeug zu hoch ist, basierend auf den Eingaben von Fluggeschwindigkeits-, Höhen- und Anstellwinkelsensoren. Es ist jedoch anfällig für Fehlaktivierungen, wie die tödlichen Abstürze von Lion Air Flug 610 und Ethiopian Airlines Flug 302 belegen. Die 737 MAX bleibt auf unbestimmte Zeit am Boden, bis die Aufsichtsbehörden entscheiden, dass das Flugzeug flugfähig ist, und warten auf Software- und Instrumentenaktualisierungen sowie Überarbeitungen von Informationen für Flugbesatzungen. Möglicherweise müssen sie sich auch MCAS-Schulungen in Flugsimulatoren unterziehen.

Vernünftige Antwort, aber Sie verwenden erneut Formulierungen, die anscheinend zur ursprünglichen Frage geführt haben: MCAS soll die Nase NICHT nach unten drücken , es soll die Nase tiefer drücken als sie ist - die Annahme ist, dass die Nase es auch ist hoch; MCAS sollte es etwas weniger hoch machen.
@MikeBrockington: Was ist der Unterschied zwischen niedriger und unten ? Eine 737 wird nicht umgekehrt fliegen, daher erscheinen die beiden funktionell gleichwertig.
@MSalters - Beide Wörter beziehen sich auf die Änderungsrichtung, aber "unten" kann als "unterhalb der Horizontalen" falsch interpretiert werden.
@RobinBennett: Kann also "senken". Vielleicht wäre die bessere Beschreibung, dass MCAS sich abflachen soll .
MCAS soll sich auch nicht "einpendeln" (so wie ich den Begriff verstehe). Unabhängig davon, ob sich das Flugzeug beim Steigen oder beim Tauchen (leicht) einem Strömungsabriss nähert, soll MCAS lediglich den Steigwinkel ausreichend reduzieren , um einen Strömungsabriss zu vermeiden, nicht unbedingt, um das Flugzeug zum Abtauchen zu bringen.
@MSalters Für einen Laien bedeutet "Down" unterhalb der Horizontalen, dh Tauchen. „Niedriger“ bedeutet weniger weit oben, weniger Aufstieg; dies kann möglicherweise einen Übergang vom Klettern zum Level, vom Level zum Tauchen bedeuten, muss aber nicht.

IIRC, die Modifikationen an der 737 (einschließlich der neuen Motoren, die sie antreiben) bedeuteten, dass die Motoren weiter vorne und höher positioniert werden mussten. (Dies war ein ähnlicher Fall, als sie von den ursprünglichen "Zigarren" auf die CFM-56 wechselten). Und dies führte unter manchen Flugbedingungen zu einem automatischen Aufstellen des Flugzeugs.

MCAS wurde entwickelt, um dieser Tendenz entgegenzuwirken, um zu vermeiden, dass Piloten ständig Korrekturen vornehmen müssen. Da es sich um ein inhärentes Verhalten des neuen Designs handelte, wurde es so implementiert, dass die Piloten nicht einmal wissen sollten, dass ein solches System in ihrem Flugzeug existierte, es flog in jeder Hinsicht "genau wie die anderen". .

Ich habe diese Erklärung an anderer Stelle gesehen, aber ich hätte gedacht, dass das Anheben der Schublinie der Triebwerke einen Moment mit der Nase nach unten und nicht mit der Nase nach oben verursachen würde? Vielleicht waren diese Motoren nur stärker als die alten?
@RobinBennett das ist ein interessantes Thema, vielleicht solltest du das als neue Frage stellen.
Die neuen Triebwerke sind so groß, dass sie nicht weit genug angehoben werden konnten, um die ursprüngliche Schublinie beizubehalten. Sie wurden so angehoben, dass ein Teil der Ansauggondel bereits über dem Flügel war!
Das Problem bei der 737 MAX ist nicht die Neigung, die durch den Schub der Triebwerke verursacht wird (obwohl dies bei der 737 und anderen Verkehrsflugzeugen existiert). Das Problem ist, dass die Motoren mit ihren großen Verkleidungen bei höheren Anstellwinkeln einen ordentlichen Auftrieb erzeugen; In Kombination mit der vorderen Position der Motoren, die sich abheben, wird die Tendenz zum Aufrichten der Nase erzeugt, der MCAS entgegenwirken sollte.

Für einen stabilen Flug müssen alle Kräfte und Momente im Gleichgewicht sein. Für eine gegebene Geschwindigkeit und einen gegebenen Schub gibt es ein Fenster mit akzeptablen Anstellwinkeln (AoA), wenn der Flügel genügend Auftrieb erzeugt. Wenn der Anstellwinkel zu hoch ist, reißt der Flügel ab und das Flugzeug verliert abrupt an Auftrieb. Die kritische AoA kann entweder durch übermäßiges Anheben für eine bestimmte Geschwindigkeit oder durch Verlangsamen für eine bestimmte Neigung erreicht werden.

Das Design der Boeing 737 stammt aus dem Jahr 1964 und die neuesten 737 sind Weiterentwicklungen dieses Designs. Die offensichtlichsten Unterschiede im Design der jetzt geerdeten Flugzeuge sind:

  • Rumpflänge
  • Spannweite
  • Motorschub

Wenn Sie die Motorpositionen und die Tatsache vergleichen, dass sich der Schub im Laufe der Zeit verdoppelt hat, können Sie deutlich sehen, woher das unbeabsichtigte Anstellen kommt.

Dieses Anheben kann zu einem Abwürgen führen, und es muss eine Gegenbewegung nach unten durchgeführt werden, um eine solche Situation zu vermeiden, da das Einschalten zu einer weiteren Aufwärtsbewegung führt.

Beachten Sie auch, dass die MCAS- Intervention nur zweimal zu einer Katastrophe führte; in allen anderen nicht dokumentationswürdigen Fällen funktionierte es wie vorgesehen. Das Problem, das alle 737-MAX am Boden ließ, ist NICHT, dass ein solches System implementiert wurde, sondern wie es implementiert und wie es dokumentiert wurde – was eine ganz andere Geschichte ist. Beachten Sie auch, dass es nicht der erste Fall von istAnti-Stall nicht gut dokumentierte Fehlfunktion des Sicherheitssystems mit katastrophalen Folgen .

Ja, nicht der erste Fall. Airbus hatte auch einige Probleme mit seinen Alpha-Schutzsystemen, darunter ein Vorfall, der beinahe zu einer Kollision zwischen einem A330 und einem A340 in der Luft über dem Atlantik durch einen dramatischen unbefohlenen Steigflug geführt hätte, und ein weiterer, bei dem ein A330 zwei gemacht hätte extreme unbefohlene Tauchgänge (von denen einer tatsächlich in negative g-Gebiete ging), bei denen mehrere Passagiere und Besatzungsmitglieder verletzt wurden, bevor die Piloten das Flugzeug wieder unter Kontrolle bringen konnten.
„...führte nur zweimal zu einer Katastrophe.“ Einmal zu viel.
@Koyovis Zweimal zu viele, würde ich behaupten. Solides Software-Engineering und eine Kultur von Fluggesellschaften, die versuchen sicherzustellen, dass ihre Piloten so viel wie möglich über die immens komplizierten Maschinen lernen, die sie fliegen, und nicht so wenig wie möglich, hätten beide Katastrophen verhindert.

Ich verstehe nicht, warum irgendein Flugzeughersteller, Ingenieur, Softwareentwickler ein Gerät herstellen würde, das die Nase des Flugzeugs nach unten drückt.

Denn die Geschichte hat bewiesen, dass Piloten selbst es nicht immer tun.
Ich verstehe, dass die Ingenieure dachten, es würde die Sicherheit verbessern.
Betrachtet man den Air-France-Flug 447 , wenn (ein funktionierendes) MCAS vorhanden gewesen wäre, hätte es das Flugzeug wahrscheinlich gerettet.

Kurz gesagt, der Erste Offizier brachte das Flugzeug ins Wasser.

Erster Offizier Robert sagte zu sich selbst: „Aufstieg“ viermal. Bonin hörte das und antwortete: "Aber ich war schon eine Weile auf maximaler Nase!" Captain Dubois erkannte, dass Bonin den Strömungsabriss verursachte, und veranlasste ihn zu schreien: "Nein, nein, nein, kletter nicht!"

Dies ist nur ein Unfall, bei dem das Absenken der Nase das Flugzeug gerettet hätte.
Ich gebe der Flugbesatzung keinen Vorwurf, es ist „kontraintuitiv“, die Nase zu senken, und sobald Ihr Reptiliengehirn das Sagen hat, ist es schwer, die Kontrolle über Ihren Geist zurückzugewinnen.

Piloting 101: Wenn Sie in einem Strömungsabriss sind, senken Sie die Nase. Der Pilot kann das tun.
@koyovis ja. Sie sollten das tun, aber ich glaube, AF447 ist ein klares Beispiel dafür, dass es nicht immer getan wird. Viele andere Unfälle ereigneten sich in Bodennähe, aber AF447 hatte viel Zeit, um das Problem zu lösen, aber sie taten es nicht. Wird ein MCAS oder ähnliches benötigt, vielleicht nicht benötigt, aber es könnte helfen.
Es ist eine Überlegung wert, denke ich, T-Heck-Flugzeuge haben auch Knüppelschieber.

Flugzeuge fliegen mit Geschwindigkeit. Wenn sie nicht genug Geschwindigkeit haben, fallen sie wie Ziegelsteine ​​herunter.

Nase nach unten tauscht Höhe gegen Geschwindigkeit. Sie verlieren an Höhe, aber Sie "fliegen mehr".

Nose up versucht, Geschwindigkeit gegen Höhe einzutauschen. Im besten Fall gewinnt man an Höhe, aber man „fliegt weniger“. Im schlimmsten Fall gewinnst du nichts, du rutschst nur herunter, während du nach oben schaust. So stürzte der Air-France-Flug 447 ab: Der Copilot zog immer wieder hoch und sie haben dadurch alle Höhe verloren.

737 MAX hat aufgrund seiner ungeplanten Motorgröße die natürliche Tendenz, die Nase nach oben zu ziehen, was aus den oben genannten Gründen äußerst gefährlich ist. Das Herunterdrücken ist eine Möglichkeit, diese Gefahr in Schach zu halten. Das Problem besteht nicht darin, die Nase selbst nach unten zu drücken, sondern zu oft und zu viel. Sie haben die große Gefahr durch eine kleinere ersetzt – die sich leider als noch schlechter konstruiert erwiesen hat als überdimensionierte Motoren.

Das eigentliche Problem besteht nicht darin, dass der Auftrieb von den Gondeln für ein nach oben gerichtetes Nickmoment sorgt. Die Frage ist warum. Stabilität erfordert, dass das Auftriebszentrum des gesamten Flugzeugs hinter dem Schwerpunkt liegt. Der Gesamtauftrieb stammt aus mehreren Quellen, dem Flügel, einem gewissen Beitrag des Rumpfes, einem Beitrag aufgrund des Schubwinkels des Triebwerks relativ zum Anstellwinkel und einem Beitrag der Triebwerksgondel. Bei einem hohen Anstellwinkel wird der Beitrag der Triebwerksgondel signifikant. Fügen Sie all diese Quellen hinzu und das Ergebnis ist, dass sich das Auftriebszentrum des gesamten Flugzeugs mit einem hohen Anstellwinkel nach vorne bewegt. Wenn der Anstellwinkel erhöht wird, bewegt sich das Zentrum des Auftriebs nach vorne, was zu einer Aufwärtsneigung führt. Wenn der Anstellwinkel fortschreitend vergrößert wird, bewegt sich der Auftriebsschwerpunkt vor den Schwerpunkt, und es kommt möglicherweise zu einer unkontrollierten Aufwärtsneigung.

Ich habe einen Artikel darüber gelesen, der mir geholfen hat, es sehr gut zu verstehen.

Die für die 737 Max gebauten Motoren sind sehr leistungsstark.

Stellen Sie sich vor, Sie fahren Motorrad oder Auto. Was passiert mit der Fahrzeugnase, wenn Sie schnell starten? Die Front bewegt sich nach oben. Und beim schnellen Abbremsen? Die Front bewegt sich nach unten. Rechts?

Aufgrund dieses Problems war laut den Ingenieuren etwas erforderlich, um die Höhe des Flugzeugs zu steuern, wofür das MCAS entwickelt wurde. Um das Flugzeug während dieser schnellen Bewegungen zu stabilisieren, werden Ereignisse beschleunigt oder schnell verlangsamt.

Mit korrekten Daten, die MCAS zugeführt werden, funktioniert es sehr gut, das Flugzeug während des gesamten Fluges zu stabilisieren, sodass der Pilot das Flugzeug wie eine 737 fliegen kann, wie es entworfen wurde.

Ohne MCAS hätte der Pilot Schwierigkeiten, das Flugzeug zu stabilisieren, wenn sich die Geschwindigkeit des Flugzeugs ändert. Der Pilot kann sich ohne MCAS nicht auf viele Dinge konzentrieren, die vor sich gehen.

Das hat mir kurz gesagt sehr viel Sinn gemacht. Jedes Flugzeug mit leistungsstarken Triebwerken benötigt aus diesem Grund ein MCAS-System. Und es wurde entwickelt, um im Hintergrund zu laufen.

Wenn wir unsere Autos fahren, arbeiten viele Geräte im Hintergrund, damit wir fahren und uns auf die Straße konzentrieren können. Gleiches Prinzip hier für den Piloten wegen der neuen leistungsstarken Motoren.

Ich denke, das Problem für Boeing war das Risiko, beim Verkauf hinter Airbus zurückzufallen. Also modifizierten sie die 737 mit weitaus größeren Triebwerken, die aufgrund der begrenzten Bodenfreiheit so montiert werden mussten, dass das Risiko eines Strömungsabrisses während des Starts anstieg. Bei einem Flugzeug, das nicht so aerodynamisch ist, wie es sollte, hat Boeing ein System zur Überwindung der aerodynamischen Mängel, MCAS, eingebaut. Es scheint seltsam, wissentlich ein Flugzeug zu produzieren, das nicht so aerodynamisch ist wie sein Vorgänger, aber in ihrer Verzweiflung, mit Airbus Schritt zu halten, hat Boeing genau das getan.

Auch die Aufsichtsbehörde ließ es zu
Es gab tatsächlich Druck auf Boeing, einen Konkurrenten für den Neo zu finden, und die begrenzte Bodenfreiheit machte die Sache schwierig. Es ist wichtig festzuhalten, dass mit dem ursprünglichen Design von MCAS nichts falsch zu sein schien: automatische Korrektur in einem sehr spezifischen Umstand, in dem sich Piloten fast nie wiederfinden würden. Der Designumfang musste jedoch schnell erweitert werden, und das war es auch die Probleme scheinen herzurühren.
Das hatte nichts mit Start zu tun. Das MCAS ist nicht einmal während des Starts aktiv. Es ist gesperrt, wenn Klappen ausgewählt sind.