Das Shuttle hatte einen Schalter auf Panel C3, der es der Besatzung ermöglichte, eine manuelle Trennung des SRB auszulösen. Dieser Schalter musste einen Zweck haben, wenn er vom automatischen in den manuellen Modus versetzt wurde. Was wäre passiert, wenn die manuelle Trennsequenz bei 70 Sekunden Flugbeginn mit dem SRB bei voller Schubkraft ausgelöst worden wäre. Denken Sie daran, dass sich auf dem 51L-Flug beide SRBs vom Stapel trennten, auch ohne dass eine manuelle Trennung ausgelöst wurde. Hätte eine manuelle Trennung bei voller Schubkraft Aussicht auf Erfolg?
Nein.
Der Grund, warum die SRBs nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt "abgeworfen" werden konnten, liegt darin, dass das entworfene Trennsystem nicht stark genug war, um die Booster sicher abzuwerfen, wenn sie eine erhebliche Schubkraft lieferten. Das Trennsystem trennte einfach die Schrauben, die die Booster am externen Tank halten, und zündete die an den Boostern montierten Motoren, um einen Abstand zwischen ihnen und dem beschleunigenden Orbiter / ET-Stapel herzustellen. Wenn erhebliche Schublasten vorhanden gewesen wären, wären erhebliche Kräfte und Momente auf den Orbiter/ET-Stapel ausgeübt worden. Es ist möglich, dass ein robusteres System entworfen werden könnte, aber es war nicht in das System integriert, das wir hatten.
Aus meiner Antwort auf diese Frage (siehe Referenzen usw.).
Bearbeiten: Der Abschlussbericht der Rogers-Kommission zum 51-L-Unfall besagt ausdrücklich, dass die SRBs nicht sicher getrennt werden können, während Schub erzeugt wird: (kursiv von mir)
Ergebnisse
- Das Space-Shuttle-System wurde nicht entwickelt, um einen Ausfall der Solid Rocket Booster zu überleben.
Es gibt keine Korrekturmaßnahmen, die ergriffen werden können, wenn die Booster nach der Zündung nicht richtig funktionieren, dh es gibt keine Möglichkeit, einen Orbiter sicher von Schubboostern zu trennen, und keine Möglichkeit für die Besatzung, während des Aufstiegs der ersten Stufe aus dem Fahrzeug zu entkommen.
Referenz: Bericht der Rogers-Kommission , Seite 187.
Die SRB-Trennsequenz ist so konzipiert, dass sie verwendet wird, nachdem der Schub so weit abgefallen ist, dass die SRBs hinter den Orbiter fallen. Die Trennraketen drücken die SRB-Nase heraus. Wenn Sie den SRB bei vollem Schub trennen, würden Sie den Orbiter und ET dem Auspuff des SRB aussetzen. Bei Hunderten von Tonnen Schub ist das eine Menge Kraft.
Die hinteren Befestigungspunkte bestehen aus 3 Zylindern mit "Kolben", die alle in einer Ebene senkrecht zum Schubvektor angelenkt sind. Bei voller Schubkraft würden die Kolben mit großer Kraft in den Zylindern verkeilt werden. Diese Kraft kann ausreichen, um eine Trennung zu verhindern.
Ich habe keine NASA-Studie zur frühen Trennung gefunden. Bei den Standard-Abbruchmodi sind die SRBs bis zum Burnout am Fahrzeug angebracht.
Wenn ein Ereignis, das einen Abbruch erforderte, nach der SRB-Zündung eintrat, war es nicht möglich, mit dem Abbruch zu beginnen, bevor der SRB ausgebrannt und etwa zwei Minuten nach dem Start getrennt worden war.
Russell Borogove
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Wayne Konrad
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