Ich habe an einem 4-Layer-Design gearbeitet, das um das EFR32BG13 Bluetooth Low Energy SoC herum aufgebaut ist. Als ich versuchte, die Impedanz der Antenne zu messen, um eine Anpassungsschaltung aufzubauen, stellte ich fest, dass meine kurze geerdete koplanare Wellenleiter-Übertragungsleitung (GCPW) eher wie eine Antenne als wie eine Übertragungsleitung wirkte.
Um die Ursache des Problems einzugrenzen, habe ich eine einfache 4-Lagen-Übertragungsleitungs-Testplatine gebaut, die hier abgebildet ist:
Das Brett ist 100 mm quadratisch. Ich habe diese Platinen von ALLPCB herstellen lassen, die 35 μm Kupfer auf allen Schichten und 0,175 mm Dielektrikum (Dielektrizitätskonstante 4,29) zwischen den ersten beiden Schichten angeben. Mit AppCAD fand ich heraus, dass ein Design mit 0,35 mm Leiterbahnbreite und 0,25 mm Lücke eine Impedanz von 48,5 Ω ergibt. Die oberste Schicht für die Platine ist oben rot dargestellt. Die anderen drei Schichten sind Masseebenen, die so aussehen:
Ich habe die Platinen heute erhalten und begann damit, S21 für den zweiten Abschnitt von unten zu testen – ein gerades Stück GCPW mit SMA-Anschlüssen an beiden Enden. Ich habe einen HP 8753C / HP 85047A mit einem kurzen Koaxialkabel verwendet, das an die Ports 1 und 2 angeschlossen ist, und die Testplatine, die zwischen diesen Koaxialkabeln angeschlossen ist. Zu meiner großen Überraschung sah ich Folgendes:
Bei 2,45 GHz hat meine Übertragungsleitung eine Antwort von -10 dB. Wenn ich die Platine durch einen "Thru" -Anschluss ersetze, sehe ich genau das, was ich erwarten würde:
Ich bin etwas ratlos, da ich dachte, dass der erste Test ein Slam Dunk sein würde und ich anfangen würde, Probleme mit den komplexeren Tests darüber zu finden. Ich habe einen VNA und einen starken Wunsch zu erfahren, was ich hier falsch mache. Sehen Sie irgendwelche Probleme mit meiner Testmethode oder mit dem GCPW-Design selbst? Jede Hilfe wäre sehr dankbar!
Bearbeiten: Wie von Neil_UK vorgeschlagen, habe ich die Thermik auf einer Platine entfernt, indem ich die Lötmaske abgekratzt und dann die Lücke mit Lötzinn überbrückt habe. Die Messung von S11 und S21 mit dieser Konfiguration ergibt folgendes Ergebnis:
Beim Vergleich des S21-Diagramms mit dem vorherigen Ergebnis scheint es keinen wahrnehmbaren Unterschied zu geben.
Bearbeiten 2: Wie von mkeith vorgeschlagen, habe ich einen der "Streifen" meines Testboards mit der alten Methode "Score and Break" vom Rest getrennt. Das Brett, das ich zum Abbrechen gewählt habe, ist das gleiche Brett, auf dem ich die Thermik entfernt habe, daher ist dieses Ergebnis eine weitere Modifikation des vorherigen Plots. Hier ist es:
Es gibt eine Vertiefung der Täler im S11-Plot, aber keine signifikante Verbesserung der Funktionalität der Platine als Übertragungsleitung.
Bearbeiten 3: Hier ist ein Foto des Boards in seiner neuesten Ausführung:
Bearbeiten 4: Nahaufnahmen von beiden Seiten eines SMA-Steckers:
Der SMA-Anschluss ist Molex 0732511150. Das PCB-Land folgt den Empfehlungen im Datenblatt hier:
http://www.molex.com/pdm_docs/sd/732511150_sd.pdf
Bearbeiten 5: Hier ist ein Querschnitt der Platine in der Nähe einer Kante:
Die grünen Linien sind aus den Herstellerangaben skaliert, die hier kopiert werden:
Bearbeiten 6: Hier ist ein Top-Down-Foto der Platine mit roten Skalenlinien, die die erwarteten Abmessungen zeigen:
Bearbeiten 7: Um die Wirkung des großen zentralen SMA-Landes zu überprüfen, habe ich das zentrale Pad auf einer Platine weggeschnitten, so dass es die gleiche Breite wie der Rest der Spur hatte. Dann habe ich Kupferband verwendet, um die Gründe auf beiden Seiten zu verlängern:
Dann habe ich S11 und S21 erneut getestet:
Dies scheint S11 erheblich verbessert zu haben, was mich zu der Annahme veranlasst, dass der große Mittelsteg tatsächlich eine Kapazität an beiden Enden der Leitung erzeugte, was zu einer Resonanz führte.
Bearbeiten 8: Auf der Suche nach einer Anleitung zum Umgang mit dem Übergang von SMA zu GCPW bin ich auf dieses Whitepaper gestoßen:
http://www.mouser.com/pdfdocs/Emerson_WhitePaperHiFreqSMAEndLaunch.pdf
Während sich das Papier speziell auf die Verwendung eines Hochfrequenzsubstrats bezieht, denke ich, dass vieles davon hier immer noch anwendbar ist. Zwei Hauptpunkte stechen für mich heraus:
Sie sollten beim Erden der SMAs keine „Thermik“ verwenden. Diese Erdungslaschen sollten direkt auf die große, ununterbrochene Erdungsebene gehen. Es wird nicht einmal schwieriger zu löten sein, der Großteil der SMA muss sowieso aufgeheizt werden, also sind diese drei gedruckten Induktoren im Boden jeder SMA nicht erforderlich.
Wenn Sie sich die Welligkeit auf Ihrem S21-Diagramm ansehen, ist die sich wiederholende Welligkeit konsistent mit schlechten Matchpoints, die durch Ihre Brettbreite voneinander beabstandet sind. Das ist vielleicht nicht die ganze Geschichte, aber lösen Sie dieses offensichtliche Problem, bevor Sie nach subtileren Details suchen.
Sie müssen die Platinen nicht neu machen lassen, Sie können jeden Resist abkratzen und die Schnitte als schnelle Lösung mit Lötzinn überbrücken. Bearbeiten Sie Ihren Beitrag und fügen Sie die neuen Messungen hinzu, wenn Sie das getan haben. Übrigens ist S11 normalerweise eine empfindlichere Messung an "erwartet guten" Durchgangsleitungen als S21, obwohl ich zustimme, dass dieser S21 ziemlich schlecht ist.
Was ist das Boardmaterial (kein unwichtiges Detail)?
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Es ist also nicht die Thermik, wir sind nur bei 3 GHz, nehme ich an.
Ist die Linie richtig berechnet? Mit diesen Abmessungen ergibt dieser Rechner 48,93, aber er verwendet offensichtlich Kupfer mit einer Dicke von Null. Dieser gibt 47,42 mit 35 um Kupfer und stimmt mit dem anderen für eine Dicke von Null überein, sodass das Design plausibel aussieht. Diese Unterschiede zu dem, was Sie angenommen haben, reichen nicht aus, um die Messungen zu erklären.
Ist die Platine korrekt hergestellt?
Die Breiten- und Spaltmaße lassen sich leicht mit einem Mikroskop messen. Die Substratdicke wird schwieriger sein. Die Dielektrizitätskonstante des Substrats noch schwieriger. FR4 kann je nach Dicke und Glas/Harz-Verhältnis variieren. Ist die 0,175-mm-Schicht Kern oder Pre-Preg? Beachten Sie, dass Prepreg beim Zusammenbau viel stärker variieren kann als der Kern, da die Montagebedingungen nicht so gut kontrolliert werden wie bei der Herstellung des Kerns.
Eine Kapazitätsmessung an einem Stück Platine, das von Ihrer Testplatine entfernt von Erdungsdurchkontaktierungen geschnitten wurde, ergibt eine kombinierte Dicke und Dielektrizitätskonstante. Eine elektrische Längenmessung an Ihren Teststücken gibt Ihnen im Wesentlichen die Dielektrizitätskonstante mit einem kleinen Beitrag der Geometrie.
Es wird für Sie trivial sein, eine Länge der Übertragungsleitung zu modellieren und Länge, Impedanz und Verlust anzupassen, bis die simulierten S11 und S21 Ihren Messungen entsprechen, Sie können sogar Ihren Optimierer bitten, dies automatisch für Sie zu tun. Ist das ein plausibles Modell für Ihre Ergebnisse?
Ich habe plötzlich bemerkt, dass Ihre Signallaschen an den Anschlüssen sehr breit sind, wodurch an jedem Anschluss eine kurze Leitung mit sehr niedriger Impedanz entsteht, obwohl bei dieser Länge die Modellierung als konzentriertes C wahrscheinlich für 3 GHz angemessen wäre. Fügen Sie Ihrem Modell zwei konzentrierte Cs hinzu und versuchen Sie, diese Simulationen an Ihre Ergebnisse anzupassen. Posten Sie eine Vergrößerung des Connector-Schnittstellenbereichs, damit wir sehen können, was dort richtig passiert.
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Ich denke, Sie haben das Datenblatt falsch interpretiert, oder besser gesagt, Sie haben nicht berücksichtigt, dass Sie 4 Schichten und auf der obersten Schicht auch Masse haben, die Designempfehlungen fordern dies bei diesem Layout nicht.
Es heißt "Kupfer auf der Unterseite (Masse)"
So interpretiere ich das Datenblatt;
Die Breite des mittleren Pads ist so ausgelegt, dass es gut angepasst ist / eine Impedanz von fast 50 Ohm hat, wenn Sie eine 1,57 mm dicke DOPPELSCHICHTIGE (nicht 4-lagige) Platine mit Masseebene NUR auf der Unterseite haben (~ 1,6 mm unter der Schiene). Warum auch, wenn Sie sich die vom Terminal wegführende Spur ansehen, ist sie noch breiter, da Sie bei einer 1,6-mm-Platine mit Masse nur an der Unterseite eine sehr breite Spur benötigen, um eine Impedanz von 50 Ohm zu erhalten.
Wenn Sie das Kupfer auf den mittleren beiden Kupferschichten unterhalb des mittleren Pads nicht entfernt haben, haben Sie die Masseebene viel viel näher bewegt, als es die Designspezifikationen vermuten lassen. und weil Sie auf der oberen Ebene geerdet haben, haben Sie auch die Impedanz von dieser geändert. Ihr im Datenblatt angegebener Abstand zwischen Mittel- und Erdungspads sollte nicht mit der Erdungsebene gefüllt werden.
mkeith
Michael Cooper
mkeith
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Michael Cooper
Alexi Torhamo
mkeith
Michael Cooper
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Das Photon
mkeith