Mit der 787-10-Strecke sparte Vedad Mahmulyin (ein Boeing-Ingenieur) dem Unternehmen Millionen, indem er eine Softwarelösung implementierte, die die Notwendigkeit einer Vergrößerung des horizontalen Stabilisators zunichte machte.
Bei der Dimensionierung der horizontalen Leitwerke erwies sich Software erneut als nützlich. Als Erweiterung der 787-9 würde das Lehrbuch-Flugzeugdesign darauf hindeuten, dass die 787-10 größere horizontale Stabilisatoren benötigen würde, was den Effekt des längeren Rumpfes auf die Nickkontrolle ausgleicht. Stattdessen verwendete Boeing-Ingenieur Vedad Mahmulyin eine Software, um die Wirksamkeit der vorhandenen Stabilisatoren zu erhöhen. Boeing verlieh Mahmulyin einen internen Ingenieurpreis für die Lösung des Problems.
Flug International (27. März 2018)
Wenn ein Flugzeug geschrumpft wird, ist das normalerweise wegen des reduzierten Hebelarms der Fall. Beim Strecken bleibt das Heckvolumen erhalten, wenn ich diesen Kommentar zum DC-10/MD-11-Stretch richtig verstehe:
Ist das Heck des MD-11 nicht kleiner, weil es einen längeren Hebelarm hat? Das Heckvolumen beider Flugzeuge sollte ziemlich gleich sein. Außerdem kann kein FCS helfen, das Flugzeug über einen weiten Bereich von CG-Positionen zu trimmen, und es ist dieser Trimmbereich, der das Volumen der Heckoberfläche antreibt. @PeterKämpf
Warum braucht eine Stretch-Variante also ein größeres Höhenleitwerk?
Auch aus einem Interview mit Mahmulyin:
Mahmulyin fand heraus, dass er Software verwenden konnte, um den Flügeln und den Stabilisatoren zu sagen, wie sie zusammen fliegen sollten, „anstatt alle neuen horizontalen und vertikalen Stabilisatoren herstellen zu müssen“, sagte er.
Was bedeutet "zusammen fliegen"? (Dies ist eine optionale Frage und beinhaltet keine geschützten Informationen.)
Der Grund für die Frage, warum im Gegensatz zu warum, ist, dass mir keine frühere [Jetliner-] Strecke bekannt war, die einen größeren horizontalen Stabilisator erforderte. Zum Beispiel behielten alle DC-8 vom kürzesten bis zum längsten (fast die gleiche Strecke wie der 787-10) den horizontalen Stabilisator durchgehend bei:
Aber dann erinnerte ich mich endlich an eine Situation, in der es passiert ist, die 737 Classic, und der angegebene Grund ist die "Längsladeflexibilität", also die Schwerpunktreichweite, und deshalb akzeptiere ich die Antwort von @jwzumwalt.
Wenn der Rumpf gestreckt wird, wird der Arm des Höhenleitwerks verlängert, und daher nimmt seine Wirksamkeit linear mit der Rumpflänge zu.
Da die Masse aber weiter weg vom Schwerpunkt verteilt ist, erhöht sich auch das Nickträgheitsmoment.
Wenn der Rumpf als gleichmäßiger Stab modelliert würde, wäre das Trägheitsmoment in der Neigung , mit Masse und Länge .
Quelle: hyperphysics.phy-astr.gsu.edu
Sie sehen, dass das Trägheitsmoment mit dem Quadrat der Rumpflänge zunimmt, während die Wirksamkeit des Höhenruders linear mit der Rumpflänge zunimmt. Das Nettoergebnis ist, dass die Nickreaktion eines längeren Rumpfes mit dem gleichen horizontalen Stabilisator/Höhenruder reduziert wird.
Zusätzlich zur Änderung der Trägheit benötigt das schwerere Flugzeug stärkere Klappen (Doppelschlitzer gegenüber Einzelschlitz zuvor), was eine größere Änderung des Nickmoments verursacht.
Daher braucht ein gestrecktes Flugzeug ein effektiveres Höhenruder.
Zur Bedeutung von „gemeinsam fliegen“ gehe ich davon aus, dass dies bedeutet, dass die Softwarelösung für die 787-10 das Nickmoment des Flugzeugs nicht nur durch Veränderung des Höhenruderwinkels steuert, sondern auch Steuerflächen am Flügel nutzt.
Peter Kämpf
Benutzer14897
Peter Kämpf
Pilotenkopf